




因轧制工艺及压下规程的变化,原有的导卫装置不能满足使用要求,该生产线设计应用了可调组合式滑动进口导卫装置,二切分导卫供应,满足了无孔型轧制工艺要求,取得了较好效果。1无孔型轧制稳定性影响因素分析张卫刚,白光润等认为,影响无孔型轧制轧件稳定性的因素主要是轧件高度比、道次压下率、轧件鼓形率、轧前轧件脱矩程度、相对导板间隙等。由此可以得出:在坯料条件、压下规程确定的情况下,无孔型轧制的进口导卫的结构设计及内腔尺寸控制,是能否---无孔型轧制工艺稳定的关键因素。2目前进口导卫存在的问题实施无孔型轧制前,棒材厂第二轧钢车间主要有滚动、滑动两种结构形式的进口
在轧制二切分时常出现以下问题: ⑴轧制成品的两根不一样大,一边比一边大,则是可以调节15h进口是否预切偏,切向进口导辊的调节过大,再检查两头的辊缝是否一致等;出现16h到17h次之间右边高左边低,17h到18h右边低左边高现象,首先检查17h轧辊的两头辊缝是否一直,在检查18h的轧辊辊缝。 ⑵出现二切分导卫粘钢的现象时,可以看一下冷却是否---,如,冷却---,可以看一下,轧制线的轧槽是否太老了。15h、16h,从而造成切分带变大,造成刀片两边粘钢,从而不能---轧制线的顺利轧制,从而可以考虑一下导卫的切分轮是否有破口等。 ⑶在轧制过程中,调整可以看成品来进行调整,安徽二切分导卫,基本在3—4小时对轧机进行轧制调整,基本一次调整量在可以20—30丝左右,以--- 料型的基本正常,才能达到顺利轧制。
需要采取的改进措施为:
1.整体结构改进。将整体结构的外盒体和内盒体合并在一起,二切分导卫,保留外盒体的下部燕尾,与内盒体设计在一起,这样易于快速装卸。2个结构变为1个结构,求购二切分导卫,安装简单,减少了在线调整和更换时间,提高轧机作业率,满足了轧机对导卫的使用要求。
2.宽度改进。滚动导卫的整体结构去掉了上部的盖板和两侧板,箱体相应改变,消除了导卫箱及导卫的调整空间。整体宽度为内盒体宽度,相应增加了轧辊两端部轧槽的使用量,节约了轧辊。
3.其他改造。为使滚动导卫与轧槽始终在一条轧制线上,不受轧件的冲击而偏斜,在滚动导卫燕尾与燕尾槽处设一底健。为防止导轮支撑臂在冲击载荷下发生疲劳断裂,在设计上增加了其厚度。
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